10月11日,煤化公司備煤車間電纜橋架積灰嚴重,已直接威脅生產安全,清理工作刻不容緩。面對這一緊急情況,外包單位因技術受限束手無策,最終婉拒處理。機電公司主動擔當,毅然接下這塊“硬骨頭”。
清灰作業首日,團隊便遭遇嚴峻挑戰:現場高濃度煤塵導致常規除塵設備快速堵塞失效,臨時改用的傳統清掃工具效果不佳,作業一度陷入停滯。危急時刻,機運隊副主任張本玉憑借豐富實戰經驗和敏銳技術判斷,迅速提出針對性改造方案——通過優化吸塵車結構設計,將吸力聚焦于單一吸口,并加裝可拆卸接管與長距離軟管。這一創新改進有效解決了設備堵塞和吸力衰減問題,清灰效率顯著提升。
當清理工作推進至更高位置的煤11區域時,吸塵車吸力再次面臨挑戰,作業陷入新的僵局。張本玉立即組織團隊開展技術攻堅,通過集體智慧創新采用“吹吸結合”作業模式,利用吹吸風機協同作業原理,成功突破高空清灰的技術瓶頸。
整個攻堅過程中,團隊嚴格執行標準化作業:管理人員全程督導安全規范落實,作業人員統一佩戴專業防護裝備,在惡劣環境中輪班連續作業。盡管每次作業后,汗水與煤灰混合形成的黑泥幾乎掩蓋了面容,但團隊始終堅守崗位。正是這種堅韌不拔的精神,最終完成了這個曾被認為“不可能完成”的清理任務。
此次自主清灰攻堅不僅徹底消除重大生產安全隱患,更創新研發出一套經濟高效的清潔作業方案,為公司降本增效提供了實踐范本,充分展現了機電公司“能干事、干成事”的團隊風采。未來,機電公司將持續深化工藝優化,推動清潔作業向標準化、智能化方向升級,為安全生產構建更可靠的技術保障體系。
(來源:寧夏慶華機電公司安全環保科 趙娟娟)